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茂名石化乙烯掀起节能减排风暴
2009-7-7 来源:中国化工热线
关键词:茂名石化乙烯 节能减排
    今年以来,茂名石化乙烯产量一再创新高,连续3个月产量突破9万吨。同时,每吨乙烯能耗比去年全年平均水平低9.76千克标油,万元产值能耗比去年同期降低58.7千克标油/吨。这些成绩的取得,得益于该茂名石化乙烯厂掀起的节能减排风暴。
    “节能无止境,关键在理念”,这句节能宣传的话,如今成为了茂名乙烯职工的流行语。节能文化的精心培育,使职工理念发生了根本转变。
    为了使节能理念深入人心,茂名乙烯采取多种形式,普及节能知识,倡导“科学节约”的文化理念,积极开展群众性的节能降耗活动。通过开展“节能大夫下班组”活动,让有经验的班组长分析诊断班组管理中浪费能源的现象,并向大家传授节能创效的技巧,提高了一线员工的节能技术。同时,他们还积极组织开展了征集节能“金点子”、开展一线节能技术革新项目研究等活动,把群众的智慧引导到节约创效中来。
    “为什么要管理?因为资源有限,所以要管理”,“我们是100万吨产能的企业,因此,节能减排的力度还是不够,只要真正做到从严从细管理,节能减排的效果将是十分明显的。”无论在管理理念研讨班、班组长以上骨干大会还是在机关干部大会、在月度经济分析会上,茂名乙烯领导班子都反复强调节能减排、降耗增效的重要性;在每周调度会上,各车间、各部门都要汇报本单位、本专业的节能减排情况……茂名乙烯全体干部职工在这种氛围熏陶之下,每个人都开始无时无刻不关注节能减排这个问题了。
    茂名乙烯成立了节能减排领导小组,将用能节能指标分解落实,定期开展节能宣传和经验交流。在每周的节能会上,主要领导为大家分析动力成本,指出效益流失的渠道。这一分析,大家看到了每年从自己手中的流失是那么触目惊心:低压蒸汽长年随地排放,不经意间一年就流失几百万元;10支100瓦的灯管不关电源,一年下来就浪费8760千瓦时电量;还有长流水、跑冒滴漏等,每年可造成效益流失数以千万元计。
    在茂名乙烯,绿化用水全是处理过的废水。就是这些不起眼的废水浇灌,每年可节约新鲜工业水费38.3万元。目前,该厂工业水重复利用率98%,凝结水回收率75%。在节能实践中,他们提出了既要实现废物排放最小化,更要深挖潜力化害为利。一方面,对全厂的水电风汽、物料等用量指标进一步细化分摊到各单位,实行分级考核,每天、每班统计核算;每月、每季分析总结,对照同行业最好水平找差距,定措施,做到节奖超罚。另一方面,对地上排的、天上放的、沟里流的废水、废气全力予以回收,废中淘“宝”。实施蒸汽凝结水回收项目,将原来白白排放掉的蒸汽凝结水加以回收。
    他们通过每月召开经济活动分析会,对用电情况和节电措施的实施效果进行分析,并及时改进。由于广东电网实行峰谷差价,低谷时段电价为高峰时段电价1/3,茂名乙烯在错峰用电上大做文章。由机动部门组织实施方案,电气车间积极主动配合,各装置积极实施错峰用电。其中,通过对高压、全密度、乙二醇、苯乙烯、储运等装置49台机泵避峰就谷用电,每月可节省电费4万元。
    茂名乙烯通过优化生产流程,使非正常排放的机率降至最低,并通过将可燃性气体全部回收利用,一举剪掉了火炬上的“黑辫子”,每月增效400多万元;以往生产装置检修,总要将一些物料外排,如今实现封闭式大修,一次检修就节约了100多万元;过去生产一吨乙烯产品要用12吨水,今年5月份吨产品耗水降至8.5吨,一年少用新鲜水100多万吨;丁烯车间只增加一条不长的管线改变精制水输送流程,一年就节支50万元;全密度车间在最近的一次检修后开车中,实现烃类物料零排放,回收利用乙烯32吨,节支20多万元。
    过去,谈到节能减排,很多人喜欢停留在追查“跑冒滴漏”,而茂名乙烯却结合实际探索并运用了管理节能、结构节能等科学管理方法,使各项经济技术指标更加先进。
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(蓝剑)
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